工程簡介
一、應(yīng)用該技術(shù)完成的項目
㈠ 柏坡正元項目
1、工程名稱:石家莊柏坡正元化肥有限公司2X150t+75t/h鍋爐鍋爐煙氣氨法脫硫脫硝除塵超低排放升級改造項目。
2、工藝路線:高效節(jié)能脫硫除塵一體塔、塔內(nèi)結(jié)晶,氧化內(nèi)置,濃縮外置。最終采用濕式電除塵器凈化排放煙氣。
3、工程規(guī)模及設(shè)計指標(biāo)及性能要求:
煙氣處理規(guī)模:556049Nm3/h
入塔SO2含量:≤5500㎎/ Nm3
入塔NOX含量:≤150㎎/ Nm3
入塔塵含量:≤50㎎/ Nm3
入塔煙氣溫度:≤130℃
所生產(chǎn)硫酸氨化肥品質(zhì):符合DL/T808--2002硫酸氨產(chǎn)品要求
4、實測排放數(shù)據(jù)
序號 | 項目 | 單位 | 指標(biāo)要求 | 實測值 |
1 | 出塔SO2含量 | ㎎/ Nm3 | ≤35 | 14 |
2 | 出塔塵含量 | ㎎/ Nm3 | ≤5 | 4 |
3 | 出塔NOX含量 | ㎎/ Nm3 | ≤50 | 36 |
4 | 出塔氨逃逸濃度 | ㎎/ Nm3 | ≤7.6 | 0.84 |
實際化肥生產(chǎn)量:平均 50 噸/日,年產(chǎn)值:850 萬元
㈡ 滄州正元項目
1、工程名稱:滄州正元化肥有限公司3X260t/h鍋爐煙氣氨法脫硫脫硝超低排放項目。
2、工藝路線:高效節(jié)能脫硫除塵一體塔、塔內(nèi)結(jié)晶,氧化內(nèi)置,濃縮外置。最終采用濕式電除塵器凈化排放煙氣。
3、工程規(guī)模及設(shè)計指標(biāo)及性能要求:
序號 | 項目 | 單位 | 數(shù)據(jù) |
1 | 煙氣處理規(guī)模 | Nm3/h | 800000 |
2 | 入塔SO2含量 | ㎎/ Nm3 | ≤5000 |
3 | 原始NOX含量 | ㎎/ Nm3 | ≤200 |
4 | 入塔塵含量 | ㎎/ Nm3 | ≤50 |
入塔煙氣溫度 | ℃ | 141--160 |
4、實測排放數(shù)據(jù)
序號 | 項目 | 單位 | 指標(biāo)要求 | 實測值 |
1 | 出塔SO2含量 | ㎎/ Nm3 | ≤35 | 11 |
2 | 出塔塵含量 | ㎎/ Nm3 | ≤5 | 1.5 |
3 | 出塔NOX含量 | ㎎/ Nm3 | ≤50 | 26 |
4 | 出塔氨逃逸濃度 | ㎎/ Nm3 | ≤7.6 | 0.7 |
實際化肥生產(chǎn)量:平均90 噸/日,年產(chǎn)值:1500萬元
㈢ 東光化工項目
1、工程名稱:河北省東光化工有限責(zé)任公司1*90+1*150t鍋爐煙氣氨法脫硫除塵一體化超低排放項目(兩爐一塔)
2、工藝路線:高效節(jié)能脫硫除塵一體塔、塔內(nèi)結(jié)晶,氧化內(nèi)置,濃縮外置。最終采用超級除霧器凈化排放煙氣。
3、工程規(guī)模及設(shè)計指標(biāo)及性能要求:
煙氣處理規(guī)模:700000Nm3/h
入塔SO2含量:≤3000mg/Nm3(短時可超3000mg/Nm3以上)
入塔NOx含量:≤500mg/Nm3
入塔塵含量:≤50mg/Nm3
入塔煙氣溫度:115-180℃
4、實測排放數(shù)據(jù)
序號 | 項目 | 單位 | 指標(biāo)要求 | 實測值 |
1 | 出塔SO2含量 | ㎎/ Nm3 | ≤35 | 2.6 |
2 | 出塔塵含量 | ㎎/ Nm3 | ≤5 | 0.8 |
3 | 出塔NOX含量 | ㎎/ Nm3 | ≤100 | 63 |
4 | 出塔氨逃逸濃度 | ㎎/ Nm3 | ≤7.6 | 0.81 |
實際化肥生產(chǎn)量:平均 65 噸/日,年產(chǎn)值:1100萬元
二、應(yīng)用該技術(shù)達(dá)到的效果
鍋爐熱煙氣在爐膛內(nèi)與含有NH3還原劑(氨氣或氨水),選擇性地把煙氣中的NOx還原為N2和H2O,再經(jīng)引風(fēng)機引入脫硫塔濃縮段,與硫酸銨溶液逆流接觸,煙氣在此過程中因絕熱蒸發(fā)而冷卻。煙氣的熱量使溶液中部分水分蒸發(fā)而達(dá)到飽和,實現(xiàn)了塔外飽和結(jié)晶,煙氣降溫后通過濃縮段上部進(jìn)入多級吸收段,在吸收液作用下,煙氣中的SO2被脫出。脫出SO2的煙氣繼續(xù)被送入多級除霧裝置除去煙氣中夾帶的游離NH3、煙塵和液沫(霧滴),再經(jīng)塔體最上部濕式電除霧器深度脫除粉塵和霧滴,凈化煙氣最終由塔頂煙囪排放。
利用液氨或氨水有效吸收煙氣中的二氧化硫,形成高品質(zhì)硫酸銨(化肥的一種)副產(chǎn)品,將污染物轉(zhuǎn)化為高價值副產(chǎn)品,實現(xiàn)“變廢為寶”,不產(chǎn)生任何二次污染。
三、關(guān)鍵技術(shù)
(1)采用單塔雙分氣相區(qū)、雙分液相區(qū)、多級吸收區(qū)、多級加氨區(qū)、多級除霧區(qū)、多級托盤等組合技術(shù),從而減少了排放煙氣的氣溶膠、顆粒物攜帶和氨逃逸;保證整體系統(tǒng)性能穩(wěn)妥,同時投資最省的技術(shù)路線。
(2)采用單塔多級除塵技術(shù),有效實現(xiàn)惰性或非惰性顆粒物、煙塵和霧滴的深度脫除。
(3)設(shè)計組合有物料沖洗裝置、低密度操作空間、提高化肥生產(chǎn)率技術(shù),避免了系統(tǒng)掛物料和設(shè)備堵塞現(xiàn)象。
(4)采用自然氧化、曝氣氧化和操作氧化的協(xié)同技術(shù)保證氧化率穩(wěn)定大于98.5%以上,實現(xiàn)了低能高效氧化。
(5)充分利用煙氣余熱,實現(xiàn)塔外飽和結(jié)晶及脫硫塔長期穩(wěn)定運行,保證高性能的前提下,降低固體硫酸銨生產(chǎn)成本、工程總投資費用和運行費用。
(6)整套系統(tǒng)屬于無氣體、固體、液體二次污染的綜合性環(huán)保治理技術(shù)。
(7)設(shè)計上具有超前意識,考慮脫硫系統(tǒng)滿足鍋爐負(fù)荷變化的適應(yīng)性、脫硫系統(tǒng)長期穩(wěn)定運行狀況、解決系統(tǒng)中物料平衡、母液起泡和雜質(zhì)富積等問題。
(8)精心的整體設(shè)計、優(yōu)化的工藝路線、新技術(shù)的加氨方式、合理的氣流分布和氣體流速、科學(xué)的噴淋設(shè)計和液氣比、高性能的除霧器,達(dá)到脫硫增效的同時,保證了各項排放指標(biāo),做到了低能高效運行,形成具有宇清特色的高效節(jié)能氨法脫硫脫硝除塵深度凈化技術(shù)
(9)對SNCR脫硝工程實際應(yīng)用的反應(yīng)溫度窗口、噴氨點位置的選取及還原劑氨的合適噴射量進(jìn)行優(yōu)化;
(10)濕式電除塵合理比集塵面積,解決電場擊穿,提高陰極系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性;
(11)濕式電除塵陰極系統(tǒng)采用整體框架固定結(jié)構(gòu)。
四、經(jīng)濟(jì)效益
1、以柏坡正元項目為例運行成本核算
1.1 脫硫裝置每天實際用電量
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 設(shè)計功率(kwh) | 實際用電(kwh) | 備注 |
1 | 吸收循環(huán)泵 | 300HB-900-36S6 電機185KW | 臺 | 4 | 185 | 3552 | 常開1臺 |
2 | 洗滌濃縮泵 | 300HB-800-33S6 電機185KW | 臺 | 2 | 185 | 3552 | 常開1臺 |
3 | 晶漿泵 | HB125-100-46 電機55KW | 臺 | 2 | 55 | 220 | 每天5個小時 |
4 | 攪拌泵 | 250HB-500-20S6 電機75KW | 臺 | 2 | 75 | 60 | 每天1個小時 |
5 | 母液泵 | HB125-100-30電機37KW | 臺 | 2 | 37 | 148 | 每天5個小時 |
6 | 一級清洗水泵 | 電機90KW | 臺 | 2 | 90 | 1728 | 常開1臺 |
7 | 二級清洗水泵 | 電機90KW | 臺 | 2 | 90 | 1728 | 常開1臺 |
8 | 氧化風(fēng)機 | SR25L-4電機185kw | 臺 | 3 | 370 | 3552 | 常開1臺 |
9 | 氨水輸送泵 | 電機7.5kw | 臺 | 2 | 7.5 | 144 | 常開1臺 |
10 | 工藝水泵 | 電機30kw | 臺 | 2 | 30 | 24 | 每天1個小時 |
11 | 離心機 | HR630-NB 電機:Y250M-4B/55KW | 臺 | 2 | 55 | 220 | 每天開5個小時 |
12 | 振動流化床 | HLZD20X80L配套電機147.5kw | 臺 | 1 | 147.5 | 590 | 每天開5個小時 |
13 | 包裝機 | 電機1.5kw | 臺 | 1 | 1.5 | 6 | 每天開5個小時 |
合計 | 15524 |
1.2 正常運行主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
序號 | 名稱 | 設(shè)計 | 實際消耗 | 價格(元/t) |
1 | 煙氣量 | 556049Nm3/h | 330000Nm3/h | |
2 | 液氨 | 1.601t/h | 0.367t/h | 1640 |
3 | 蒸汽 | 1.2t/h | 0.275t/h | 50 |
4 | 工藝水 | 25m3/h | 6.7m3/h | 2 |
5 | 電 | 1850.4kwh | 646.83kwh | 0.58 |
6 | 副產(chǎn)硫銨 | 5.999t/h | 1.375t/h | 450 |
7 | 人員 | 12人 | 12人 | 2500 |
1.3 年運行成本及效益:
序號 | 項 目 | 單 位 | 年消耗數(shù) | 單價/元 | 費用/萬元 | 備注 |
1 | 液氨(折算) | t | 2936 | 1640 | 481.51 | |
蒸汽 | t | 2200 | 50 | 11.00 | ||
2 | 工藝水 | m3 | 53600 | 2 | 10.72 | |
3 | 電 | kWh | 5174640 | 0.58 | 300.13 | |
5 | 工人工資 | 人·年 | 12 | 30000 | 36 | |
6 | 檢修費 | 萬元 | 20 | |||
7 | 直接運行成本小計 | 萬元 | 859.35 | |||
9 | 副產(chǎn)硫銨收入 | t | 11000 | 450 | 495.00 | |
10 | 扣除硫銨收入后成本 | 364.35 |
從上表中可以看出:氨法脫硫在實際運行中氨消耗的費用和副產(chǎn)硫銨的收入基本是可以抵消的,控制成本的因素主要是電的消耗。該技術(shù)通過先進(jìn)的設(shè)計,合理的操作等措施可使電耗與同類項目相比大大降低,提高了經(jīng)濟(jì)效益。
2、 氨法脫硫同等規(guī)模裝置經(jīng)濟(jì)效益對比
項目 | 柏坡正元 | 金額(萬元) | 某公司 | 金額(萬元) | 備注 |
煙氣量(Nm3/h) | 330000 | 330000 | |||
脫硫系統(tǒng)氨耗(折算為液氨)(kg/h) | 367 | 481.51 | 367 | 481.51 | 1640元/噸 |
脫硫系統(tǒng)電耗(KWh) | 646.83 | 300.13 | 1016 | 471.42 | 0.58元/KWh |
工藝水消耗(m3/h) | 6.7 | 10.72 | 7.13 | 11.4 | 2元/噸 |
蒸汽消耗(t/h) | 0.275 | 11 | 0.275 | 11 | 50元/噸 |
人員工資(萬元/年) | 36 | 36 | |||
檢修費用(萬元/年) | 20 | 20 | |||
副產(chǎn)硫銨(t/年) | 11000 | 10000 | |||
硫銨單價(元/t) | 450 | 495 | 400 | 400 | |
年運行成本(萬元) | 859.35 | 1031.33 | |||
扣除硫酸銨后年運行成本(萬元) | 364.35 | 631.33 | |||
從表中可以看出:柏坡正元化肥有限公司的高效節(jié)能氨法脫硫的運行成本遠(yuǎn)低于同類裝置的其他氨法脫硫的運行成本,經(jīng)濟(jì)效益明顯,是值得推廣的先進(jìn)技術(shù)。
3、 柏坡正元項目運行不同煤質(zhì)經(jīng)濟(jì)效益對比
高效節(jié)能氨法脫硫脫硝除塵深度凈化技術(shù)對不同品質(zhì)的煤適應(yīng)性較強,在保證實現(xiàn)超低排放的前提下使用中硫煤或高硫煤,一方面可進(jìn)一步降低企業(yè)的生產(chǎn)成本,另一方面能夠增加脫硫副產(chǎn)物的產(chǎn)量進(jìn)而大幅提升項目的經(jīng)濟(jì)效益;
(1)使用低硫煤(硫含量0.98%),燃煤量為27.2萬噸/年進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益分析:
①系統(tǒng)所用液氨2933噸/年,單價1640元/噸,使用液氨成本合計481萬元/年;
②系統(tǒng)回收硫銨11000噸/年,單價450元/噸,出售硫酸銨化肥取得收入495萬元/年;
③系統(tǒng)硫銨回收、液氨抵扣,可直接回收利益14萬元/年;
④系統(tǒng)耗電成本300萬元/年;
⑤燃用低硫煤無差價;
⑥經(jīng)計算,系統(tǒng)運行成本為:286萬元/年。
折合每萬噸煤運行成本:10.51萬
(2)使用高硫煤(硫含量3.4%),燃煤量為16.8萬噸/年進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益分析:
①系統(tǒng)所用液氨7260噸/年,單價1640元/噸,使用液氨成本合計1190.64萬元/年;
②系統(tǒng)回收硫酸銨27225噸/年,單價450元/噸,出售硫酸銨化肥取得收入合計1225.13萬元/年;
③系統(tǒng)硫銨回收、液氨抵扣,可直接回收利益34.49萬元/年;
④系統(tǒng)耗電成本450萬元/年;
⑤經(jīng)計算,系統(tǒng)運行成本為:415.51萬元/年。
折合每萬噸煤運行成本:24.73萬
綜上所述,在高硫煤與低硫煤差價為100元的情況下,該公司若改用高硫煤可增加收益約2333.22萬元/年,若使用煤種含硫率進(jìn)一步提高,則項目的經(jīng)濟(jì)效益可進(jìn)一步凸顯。
五、環(huán)境效益
高效節(jié)能氨法脫硫脫硝除塵深度凈化技術(shù),實現(xiàn)煙氣的排放濃度達(dá)到了國家標(biāo)準(zhǔn)《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)燃?xì)廨啓C組排放限值和河北省地方標(biāo)準(zhǔn)《燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB13/2209-2015);即S02≤35mg/Nm3、NOx≤50mg/Nm3、煙塵≤5mg/Nm3。在整個大氣處理行業(yè)中排放指標(biāo)也處于領(lǐng)先地位,整個系統(tǒng)通過合理的布局以及技術(shù)的創(chuàng)新達(dá)到了節(jié)能環(huán)保的目的。
整個系統(tǒng)所產(chǎn)生的余氣、廢氣全部回流至脫硫塔,經(jīng)二次處理后同凈化煙氣一起排放,不產(chǎn)生二次污染。通過協(xié)調(diào)除霧裝置與清洗裝置有效解決了“氨逃逸”問題,氨逃逸指標(biāo)控制≤1.0mg/Nm3,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于7.6mg/Nm3的限制標(biāo)準(zhǔn),從而減少對大氣的污染和危害;
系統(tǒng)利用氨水可有效吸收鍋爐煙氣中的含硫污染物,轉(zhuǎn)化為具有高附加值的副產(chǎn)物-農(nóng)用硫酸銨化肥,充分實現(xiàn)“變廢為寶”。因此,在保證實現(xiàn)超低排放的前提下使用含硫率越高的煤種,項目取的經(jīng)濟(jì)效益越高。通過這種方式可有效消納目前河北省限制使用的高硫煤,將高硫煤固化在工業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行清潔使用,從而降低高硫煤因價格優(yōu)勢流向民間使用造成空氣污染等問題,促使河北省大氣污染得到進(jìn)一步有效控制;
采用該項技術(shù)處理一噸含硫率為3.4%的煤種可制得近0.1噸高品質(zhì)的硫酸銨化肥。通過測算,若該項技術(shù)在河北省進(jìn)行廣泛推廣,按河北省20%的化工廠等企業(yè)使用該項技術(shù),則每年可消耗高硫煤近272萬噸,制得近27.2萬噸高品質(zhì)硫酸銨化肥,間接減少工業(yè)硫酸(98%)使用量近20萬噸,進(jìn)而從源頭上可減少硫磺(含硫率95%)的消耗量近6.7萬噸或減少硫鐵礦(含硫率30%)的消耗量近40.8萬噸,保護(hù)了礦產(chǎn)資源的開發(fā)及利用,具有極其顯著的環(huán)境效益;
充分利用企業(yè)自身氨合成工段產(chǎn)生的稀氨水作為吸收劑,減少了稀氨水重新返回系統(tǒng)進(jìn)行回收的費用,及廢氨水的排放,降低了廢氨水(80667噸)的排放對環(huán)境的污染;
六、社會效益
企業(yè)投資環(huán)保不是虧本買賣,石家莊柏坡正元化肥有限公司在嚴(yán)格貫徹落實國家節(jié)能減排政策中,不吝投入。通過 “高效節(jié)能氨法脫硫脫硝除塵深度凈化裝置”項目的實施,在取得可觀經(jīng)濟(jì)效益的同時,也在社會各界贏得了廣泛贊譽,為河北省“氨法脫硫超低排放”樹立了標(biāo)桿,推進(jìn)了河北省燃煤機組“超低排放”步伐,從而推動京津冀大氣指標(biāo)穩(wěn)步提升,為捍衛(wèi)碧水藍(lán)天作出了實際貢獻(xiàn),環(huán)保和社會效益不可估量;
超低排放是讓燃煤企業(yè)走出困境的唯一途徑,高污染高排放是燃煤企業(yè)生存和發(fā)展的重要障礙。近年來,在工業(yè)污染導(dǎo)致霧霾頻現(xiàn),人民群眾越來越關(guān)注生存環(huán)境的今天,為加快推動能源生產(chǎn)和消費革命,進(jìn)一步提升煤電高效清潔發(fā)展水平,國家發(fā)改委、環(huán)保部、能源局聯(lián)合了發(fā)布史上最嚴(yán)的 《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014~2020年)》通知。
在環(huán)保要求越來越高的今天,燃煤企業(yè)的發(fā)展將會受到重大影響。宇清環(huán)保在環(huán)保改造中是以最嚴(yán)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)上限要求自己,用節(jié)能減排的鐵尺子量長短,實現(xiàn)“讓燒煤也可以像燒天然氣一樣清潔”,將為燃煤企業(yè)的發(fā)展開辟出更加寬闊的道路。
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